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IF鋼冷軋板面條狀缺陷的成因及控制

2017-09-13 23:25來源:中鏨集團SinoAV作者:通項公司TXCO網(wǎng)址:http://www.wypoker.cn/ 

IF鋼作為第三代深沖用鋼,因其無間隙原子而具有良好的深沖性能,目前廣泛應(yīng)用于汽車和家電行業(yè)。用于制造汽車面板的IF鋼冷軋板,除要求優(yōu)良的成形性外,對表面質(zhì)量的要求也非常嚴格。

條狀缺陷是IF鋼冷軋板較常見的表面缺陷,這種缺陷沿軋制方向延伸,呈銀白色或黑色的細線狀、條片狀或帶狀,影響產(chǎn)品的性能和外觀。

分析認為:此類條狀缺陷成因是水口結(jié)瘤物脫落進入鋼液,在鑄坯中形成大型Al2O3類夾雜物,冷軋板軋制過程中大型Al2O3類夾雜物沿軋制方向破碎,形成長短不一的缺陷,最終形成整體呈不連續(xù)分布的直線形條狀缺陷。較大的Al2O3夾雜被碾碎,不均勻地分布在鐵基體上,部分細小的Al2O3顆粒未被碾碎,鑲嵌于其中。水口結(jié)瘤物脫落不僅僅是出現(xiàn)在換大包和換水口時,只是這兩個時期水口結(jié)瘤物脫落的情況最為嚴重,在水口結(jié)瘤較為嚴重時,即使是正常的穩(wěn)態(tài)澆注過程也會有結(jié)瘤物脫落的風(fēng)險。

故控制IF鋼表面條狀缺陷控制措施:

1、控制轉(zhuǎn)爐出鋼溫度、降低鋼液中活度氧,從源頭上減少氧化鋁夾雜物的生成量。通過調(diào)研統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐出鋼溫度平均為1685 ℃左右,導(dǎo)致在RH過程需要大量的Al-O升溫,產(chǎn)生大量的Al2O3夾雜。

2、對RH頂渣進行改制處理,降低渣中TFe含量低于10%,減少頂渣對鋼液的二次氧化。研究表明,在渣中TFe含量較高時,會對鋼液造成二次氧化,生成Al-Ti-O夾雜,此類夾雜容易造成水口堵塞,提高結(jié)瘤物進入鋼液的幾率。

3、嚴格控制RH過程Al、Ti加入時間間隔大于3 min,若時間間隔過短鋼液中也會形成大量的Al-Ti-O夾雜,此類夾雜難以去除。

4、制定合理的交接坯和換水口坯處置措施,防止含大型Al2O3夾雜物較多的鑄坯被混入正常坯進行冷軋板軋制。

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