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石油鉆井用鋼SAE4137夾雜物控制

2017-05-12 01:38來源:中鏨集團SinoAV作者:通項公司TXCO網(wǎng)址:http://www.wypoker.cn/ 

1 引言

石油鉆井用鋼作為石油、天然氣勘探開發(fā)的重要耗材,在石油工業(yè)中占有重要的位置。近年來,我國每年消耗油井用鋼超過200t。石油鉆井用鋼在石油工業(yè)中的地位不僅表現(xiàn)為用量大、花費高,更重要的是其質(zhì)量和性能直接決定了我國石油工業(yè)的發(fā)展。SAE4137鋼一般作為公母螺栓或者鉆桿使用,其一般在幾百、幾千米的地下、極為復雜的地質(zhì)條件下鉆井,承受了拉、壓、扭、沖、剪等各種作用力,甚至還將承受瞬間的突變載荷[1-3]。由于石油鉆井用工作條件惡劣,鋼的化學成分要求磷≤0.015%、硫≤0.008%,低倍評級均≤1.5級,夾雜物評級均≤1.5級,其冶煉工藝較普通鋼種難度大。

在對石油鉆桿用鋼SAE4137的冶煉過程夾雜物控制理論分析的基礎上,攀鋼提釩煉鋼廠實踐了冶煉過程脫氧工藝、鋼包渣組成控制和鈣處理等工藝,試驗結(jié)果表明夾雜物評級均≤1.5級,鋼材力學性能穩(wěn)定,較好地解決了轉(zhuǎn)爐-大方坯流程批量生產(chǎn)SAE4137鋼的夾雜物控制難題。

2 試驗內(nèi)容

2.1 工藝條件

SAE4137的生產(chǎn)工藝流程為:120t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐冶煉-吹氬站-LF精煉-RH真空處理-360mm×450mm大方坯連鑄-軋制Φ140mm-Φ220mm圓鋼-退火-熱處理-機械加工。頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐保證了冶煉終點鋼水質(zhì)量;與大方坯連鑄機配套的LF爐具有良好的加熱能力和造渣精煉功能,RH裝置脫氣、去除夾雜物的效果較好;大方坯連鑄機配套了結(jié)晶器電磁攪拌和凝固末端動態(tài)輕壓下。

2.2 熱力學分析

利用FACTSAGE軟件中相圖計算模塊計算在CaO-SiO2-Al2O3三元夾雜物系中有兩個低熔點區(qū)域。區(qū)域1熔點低于1400℃,其成分范圍SiO2 28%-70%Al2O3 3%-40%、CaO 10%-55%,范圍較寬,且其周邊區(qū)域的熔點均較低,因此對于Si、Mn脫氧等鋼種精煉渣系相對較好控制,在靠近該區(qū)域時,通過添加少量(10%以內(nèi))CaF2可進一步降低精煉渣的熔點。區(qū)域2熔點低于1500℃,其成分范圍SiO2 0%-15%、Al2O3 22%-55%、CaO 42%-65%,在區(qū)域2中熔點低于1400℃的成分范圍為SiO2 0%-10%、Al2O3 35%-50%CaO 47%-57%。對于鋁脫氧鋼種精煉渣系的選擇應為區(qū)域2,但范圍較窄,因此根據(jù)鋼種成分進行了進一步的計算分析。

2.3 脫氧工藝的制定

計算了SAE4137鋼的等a[O]、等[Als]線和等a[Ca]線發(fā)現(xiàn):

1CaO-SiO2-Al2O3渣系低熔點區(qū)域1的氧活度較高,低熔點區(qū)域2的氧活度則大大降低,因此要生產(chǎn)低氧鋼須將夾雜物成分和精煉渣成分控制為區(qū)域2,此時的大致成分為:SiO2 0%-22%Al2O3 25%-60%、CaO 40%-75%。

2)在區(qū)域2[Als]是影響a[O]的主要因素,且a[O][Als]升高而明顯降低。另外a[O]SiO2含量增加而升高。

3)在區(qū)域2,鋼中存在極低的鈣就能使夾雜物向低熔點的鋁酸鈣系轉(zhuǎn)變。

4)鋼水中a[O][Als]、a[Ca]分別控制在1ppm-5ppm、[Als]控制在0.01%-0.03%7.5ppm-15ppm有利于夾雜物的控制

因此,要生產(chǎn)低氧鋼SAE4137時需要一定的[Als],即應采用鋁脫氧工藝,精煉渣系選擇時必須盡量降低渣中的SiO2含量,且考慮到渣的流動性,在精煉渣中配加10%以內(nèi)的CaF2可進一步降低精煉渣的熔點和粘度,有利于夾雜物的去除。

該廠轉(zhuǎn)爐冶煉采用半鋼轉(zhuǎn)爐冶煉,半鋼與鐵水比較,其碳含量低,硅、錳元素均為痕跡,轉(zhuǎn)爐冶煉熱源相對不足,轉(zhuǎn)爐終點鋼水氧活度和鋼渣氧化性更高,波動更大。圖1為該廠采用半鋼冶煉時轉(zhuǎn)爐冶煉終點[C]-a[O]關(guān)系。由圖1可見,半鋼轉(zhuǎn)爐冶煉終點 [C]≤0.05%時,即使[C]含量微小下降,鋼液氧活度含量也會大幅度上升。因此應將冶煉終點[C]控制在≥0.05%,使鋼中的氧活度a[O]控制在800ppm以內(nèi)。此外,轉(zhuǎn)爐吹煉過程應加入發(fā)熱劑,在適當提高出鋼溫度的同時避免深吹,并可在圖1所示的基礎上降低鋼水氧活度。


1 半鋼冶煉轉(zhuǎn)爐終點[C]-a[O]關(guān)系圖

脫氧劑的加入量與終點碳含量的關(guān)系見表1。為保證良好脫氧和為后續(xù)精煉創(chuàng)造條件,出鋼后在吹氬站進行定氧,并根據(jù)鋼水氧活度,補喂鋁線,鋁線的喂入量見表2。喂鋁線后,鋼水氧活度更低,對控制鋼中T[O]有利。

1  Fe-Al加入量

終點碳,%

<0.05

0.05-0.08

0.08

Fe-Al加入量,Kg

500-700

400-500

300-350

2  吹氬站Al線喂入量

a[O]×106

≤10

11-20

21-30

30

Al線喂入量,m

/

200

300

400

2.4 鋼包渣組成控制

對鋼中氧含量及夾雜物尺寸和數(shù)量的控制主要是靠精煉工序完成,精煉過程的重點是根據(jù)鋼種質(zhì)量要求,在脫氧工藝的基礎上對鋼包渣組成進行控制。根據(jù)鋼種質(zhì)量要求分析和熱力學計算結(jié)果,采用活性石灰和高堿度精煉渣調(diào)整鋼包渣組成,利用鋼包渣改性劑和鋁丸作為降低鋼包渣氧化性的還原劑。在預測鋼包渣成分的基礎上,制訂的造渣工藝如下:

1)嚴格控制出鋼過程下渣量,出鋼過程擋渣標加入位置準確,出鋼口時間≥5min;渣層厚度控制在50mm以內(nèi);

2)出鋼過程合金化后立即向鋼包內(nèi)加入800kg活性石灰,200kg螢石(或1000kg高堿度精煉渣;

3鋼水進站根據(jù)吹氬站硫含量加入頭批(總量的1/2)鋁丸和高堿度精煉渣后加熱化渣,取樣后加入第二批渣料。總加入量要求如表3。

3  鋁丸及高堿度精煉渣加入量

S/%

<0.005

0.005-0.010

0.010

Al/kg

20-40

50-70

80

高堿度精煉渣/kg

200-400

500-700

800

2.5 鈣處理工藝

考慮到鋼中硫化物夾雜和脆性氧化物夾雜對鋼的性能的影響,特別是對沖擊性能的不利影響,需要對夾雜物進行變性處理。通過對鈣處理計算結(jié)果,需要將鋼水中鈣含量控制在7.5-15ppm。試驗采用的方案和中間包鋼水鈣含量見表7,試驗達到了FACTSAGE軟件計算的結(jié)果。由表4可見,采用方案二,鋼水中鈣含量保持在8.5-21.0ppm,平均11.8ppm。因此,結(jié)合理論計算和試驗的結(jié)果,在LF處理結(jié)束后喂CaSi500-700m較為合適。

4  鈣處理方案及鋼水鈣含量

 

方案1n=5

方案2n=12

方案3n=6

CaSi線量,m

300-400

500-700

800-100

CaSi線后鋼水[Ca]

最大值

15.0

21.0

25.0

最小值

5.1

8.5

10.3

平均值

6.2

11.8

14.6

2.6 RH真空處理

RH具有良好的脫氣和去除夾雜的功能,為有效控制鋼中[H]含量以及夾雜物數(shù)量,采用RH真空處理。試驗過程中,要求RH處理時間≥15min,并且保證真空度<300Pa的時間≥12min,然后再進行成分微調(diào)。真空處理結(jié)束后,對鋼水進行軟吹氬處理,軟吹時間≥5min。試驗時對提升氣體氬氣流量進行控制,前3min氬流量1200Nl/min3min后到18min采用1500Nl/min。試驗61爐鋼經(jīng)RH處理后,出站[H]0.5-1.5ppm,平均0.8ppm;試驗一個包次8爐鋼的夾雜物去除率34%-72%,平均達到57%。

3 工業(yè)試驗結(jié)果

3.1 脫氧效果

該廠共生產(chǎn)了61SAE4137鋼,約8000t。為考察脫氧效果,在吹氬站吹氬前后測定了鋼水氧活度。吹氬前氧活度在2.2-35ppm,平均為9.7ppm,由于轉(zhuǎn)爐出鋼存在補吹,為節(jié)約成本,補吹后不測氧定碳,個別爐次出現(xiàn)補吹后氧含量較高,脫氧不徹底,但可在吹氬站補喂鋁線進行脫氧,對鋼的脫氧影響不大。吹氬后氧活度1-5ppm,平均3.2ppm,均控制在5ppm以內(nèi),表明脫氧效果良好,達到了1-5ppm的控制要求。

3.2 冶煉過程鋼包渣組成控制效果

采用上述精煉工藝后,對一個包次8爐鋼的各工序鋼包渣組成進行了分析。通過合理的精煉造渣制度,將鋼包渣調(diào)整到合理的范圍內(nèi)。LF出站及RH處理過程鋼包渣CaO含量控制在49%-60%,平均為57%;堿度(CaO/SiO2)控制在5.2-6.1,平均為5.7;CaO/Al2O3控制在3.1-3.7,平均為3.5。以上數(shù)據(jù)說明,鋼包渣組成均有利于夾雜物控制。RH精煉結(jié)束后,鋼水中[Als]含量為0.01%-0.04%,平均0.025%達到了計算要求。鋼包渣氧化性控制可見,鋼包渣中(FeO+MnO)在冶煉過程中逐漸降低,精煉結(jié)束(FeO+MnO)控制在2%以內(nèi)。

3.3 夾雜物控制效果

對生產(chǎn)的一個包次8爐鋼中4爐鋼的圓鋼夾雜物進行了檢驗。檢驗結(jié)果表明,試驗鋼的夾雜物數(shù)量少,夾雜均為球形復合夾雜,且未發(fā)現(xiàn)長條形夾雜,表明鈣處理效果較好,夾雜物完全球化;精煉過程夾雜物轉(zhuǎn)變良好,鋼包渣對夾雜物的吸附能力較強。夾雜物評級各項夾雜均≤1.5級。典型爐次的夾雜物控制情況見表5。

5  金相檢驗夾雜物數(shù)量

爐號

夾雜物數(shù)量統(tǒng)計,個

20-30um

30-40um

40-50um

50um以上

600450

1

1

0

0

600454

1

0

0

0

600457

0

1

0

0

600458

0

0

0

0

   

3.4 圓鋼性能

沖擊功檢驗的調(diào)質(zhì)處理工藝為淬火870℃,保溫70min,出爐油冷;回火溫度為600℃,保溫70min,出爐水冷。2010年生產(chǎn)的61爐鋼的力學性能檢測結(jié)果見表6,說明制定夾雜物控制工藝對鋼的力學性能沒有影響。

6  圓鋼主要力學性能(n=61

項目

抗拉強度/Mpa

屈服強度/Mpa

延伸率/%

沖擊功/J

最大值

1168

1054

18

117

最小值

1024

838

14

81

平均值

1071

898

16

87

要求

≥965

≥758

≥13

≥70

61爐試驗圓鋼超聲波探傷結(jié)果結(jié)果見表7,從表7可以看出圓鋼的綜合報警率為0.99%φ140mm、φ180mmφ220mm規(guī)格的報警率分別為0.57%、1.49%、0,報警率較低。

7  超聲波探傷結(jié)果

規(guī)格,mm

探傷支數(shù),支

報警支數(shù),支

報警率,%

φ140

1225

7

0.57

φ180

803

12

1.49

φ220

72

0

0

合計

1915

19

0.99

3.5 推廣應用

通過采用FACTSAGESAE4137鋼的熱力學分析、脫氧工藝研究、鋼包渣組成控制和鈣處理工藝的研究,制定了該鋼種的夾雜物控制工藝并應用于提釩煉鋼廠。試驗期間共試制SAE413761爐,單中包連澆爐數(shù)達到8爐,表明具備了該鋼的批量生產(chǎn)能力。該鋼種的研究方法可應用于對夾雜物要求較高的鋼種,如SAE4145CrMo系列合金結(jié)構(gòu)鋼等,計算過程采用的FACTSAGE軟件可推廣應用于煉鋼過程渣系計算。

4 結(jié)論

1)針對轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)石油鉆井鋼SAE4137的夾雜物控制的技術(shù)難點,通過采用FACTSAGE軟件研究了鋼脫氧工藝、鋼包渣組成控制以及鈣處理工藝,計算結(jié)果表明鋼水中a[O][Als]、a[Ca]分別控制在1-5ppm0.01%-0.03%7.5-15ppm有利于夾雜物的控制。

2)工業(yè)試驗結(jié)果表明,試驗鋼脫氧工藝合理,脫氧后鋼水氧活度均控制在10ppm以內(nèi),平均3.2ppm。試驗圓鋼的夾雜物數(shù)量少,鈣處理效果較好,夾雜物完全球化;LF精煉過程夾雜物轉(zhuǎn)變良好,圓鋼的夾雜物評級各項夾雜均≤1.5級。

3)試制的SAE4137圓鋼力學性能滿足要求,夾雜物控制工藝對力學性能沒有影響。

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